9月24日获悉,新疆油田应急抢险救援中心储层作业分公司带压小修3队采取高压射流清蜡、打捞工序无缝衔接的作业方式,并结合动态优化工艺等有效措施,经过4天连续奋战,成功攻克采油二厂三作业区TD72455井因井内严重结蜡而导致的管柱卡阻、打捞受阻等复合型技术难题,高质量完成此次作业任务,为油田稳产增产再立新功。
据悉,TD72455井为定向井,因长期“沉睡”停产,井内结蜡情况极为严重,厚达数十厘米的蜡层直接堵塞油管通道。为高效清除井内顽垢,带压小修3队迅速调集高压射流清蜡设备,采用“高压喷射+循环冲洗”工艺,在连续11小时的作业过程中,队员们严格把控射流角度与排液量,精准定位落物鱼顶位置。最终成功冲下64根油管内壁的硬质蜡块,恢复井筒畅通,为后续打捞作业扫清障碍。
在蜡层清理作业圆满结束后,打捞作业随即紧锣密鼓地展开。经检查发现,落物油管存在偏磨、穿孔等一系列状况,这些缺陷直接导致在打捞过程中,无法一次性将落物完整打捞出水。考虑到油管与抽油杆材质存在差异,且井内呈现出59根油管与47根抽油杆交错分布的复杂工况,队员们经过研讨,采用“一钩一测、分段验证”的优化动态打捞变更措施。最终,仅用2个班次完成全部管柱打捞,打捞作业效率较常规作业大幅提升,为后续下泵完井工序提供技术保障。