截至5月15日,大庆钻探1205钻井队创新运用阿米巴经营模式取得实效,今年施工的古龙非常规井全部实现边际利润为正,并在古龙GY2-Q9-H64井取得边际利润最大化的重大突破。
据悉,自大庆古龙非常规区块开发以来,受千层酥似的复杂地质和投资与经营方式等因素影响,打井一直存在效益难题。去年,大庆钻探掀起一场转变观念的井场革命,创新市场化经营机制,率先在1205钻井队建立阿米巴经营模式,推进队伍由生产型向经营型转变。
1205钻井队在GY2-Q9-H65井和GY2-Q9-H64井打响以阿米巴经营武装自己的“第一枪”。1205钻井队划分“车辆与运行类”“时效与工程类”“设备配件与物料类”“钻井液与压滤类”“数智运维与能源类”5个阿米巴单元,分别由阿米巴长和巴员负责。
阿米巴实施初期,巴长带着巴员仅开工前测算需用两天。事前、事中、事后算账,整个流程复杂。队伍中有些人不理解。改变发生在今年1月。核发队伍奖金时,1205钻井队跟别的队一比较发现,他们与区块经营效益好的队伍奖金总额差39.52%。
阿米巴组发现,一个套管螺纹损伤都会影响生产进度。他们开始梳理钻前准备、钻具装配、完井作业等500多个工序项点,分析影响时效的因素,自主编写《钢铁1205钻井队古龙非常规提质增效指导书——工程技术提效篇》,细化工序转换、套管内作业、进尺作业等各环节的时效占比,构建全项目“工序流程沙盘”,形成了精细化标准化作业流程,两口井测算成本降低15.19万元,并通过技术创新,使单井平均提速16.3%。井场搬迁是提质增效的关键环节,搬家慢一天就得白白消耗近10万元。“车辆与运行类”阿米巴组针对搬家车辆多、个别车辆等停的现象,细化搬家项点管理,创新实行模块化管理,使搬家时效提高14.3%。