近日,由大庆钻探40582钻井队承钻的大宁-吉县深8煤区块吉深17-3平05井,顺利实现一开“一趟钻”完钻,一举刷新了煤岩气水平井一开最快机械钻速、最短施工周期两项纪录,较2025年平均机速提高50.7%、周期缩短32.7%。
这组亮眼数据的背后,印证了大庆钻探在煤岩气钻井技术实现新跨越,为中石油集团公司煤层气效益上产提供了“硬核”支撑。
把“不可能”变成“一定能”
位于鄂尔多斯盆地东缘的大宁-吉县区块,是集团公司煤岩气增储上产的主战场之一。但那里复杂的地质条件曾让无数钻头“折戟沉沙”:上部纸坊组跳钻严重,石千峰组砂岩发育、石英含量高,钻头易缩径;刘家沟组存在漏失风险,下部双石组又时有掉块。
接到井位坐标后,陕晋项目部一级工程师姜满江和40582钻井队都清醒地认识到:“这口井最大的挑战,是能不能实现一开‘一趟钻’。钻头一下去,就不能起,要把所有复杂地层一次性穿透。”
如何把“不可能”变成“一定能”?大庆钻探人把答案写在地质工程一体化的攻坚现场。中石油煤层气勘探开发建设分公司充分发挥主导作用,联合大庆钻探成立专项攻关小组,将地质认识与工程措施深度融合。双方技术人员对着地震剖面反复推演,将地层特性细化到每一个“米级”单元,制定出“一段一策”的精准技术方案。
优化“国产牙”啃下“硬骨头”
钻井提速,钻头是“牙”。攻关团队以“国产牙”啃下地层“硬骨头”。
“纸坊组跳钻严重,普通钻头下去就崩齿;石千峰组石英含量高,钻头易环切报废;地层缩径风险大,稍有不慎就卡钻。”姜满江回忆道。
针对“卡脖子”难题,攻关团队联合钻头厂家对PDC钻头进行革命性优化改型:前排齿设计攻击性仰角,让钻头“吃得进”;外肩设计高耐磨双排齿,配以高性能复合片,形成抗冲击、高吃入、强攻击的5刀翼双排齿PDC钻头。此钻头经过反复迭代,最终实现了在强研磨性地层中“牙齿”不掉、速度不减,为“一趟钻”提供了核心装备保障。
与此同时,技术团队开展堵漏剂配方优选,超前预防、精准调控钻井液密度,有效避免了井壁垮塌掉块,为高速钻进扫清了障碍。针对稳斜段井斜控制难、频繁定向导致进尺慢的“老大难”,技术团队创新引入预弯曲钻具组合,实现了“定向少、稳斜稳、进尺快”的好效果。
钻头优化、工具创新、参数强化、钻井液精细调控等技术的集成应用,为深层煤岩气钻井持续提速提供了技术支撑。
“一体化”催生降本“新范式”
在集团公司大力倡导“增储上产、降本增效”的背景下,吉深17-3平05井的钻井提速具有更深层的意义,这是甲乙方协同发力、地质工程一体化深度融合、科技创新驱动提速提效的生动实践。
“一切围绕井口转”,甲乙方成为风险共担、成果共享的共同体。甲方中石油煤层气勘探开发建设分公司派驻地质专家驻井指导,将地质认识实时转化为工程指令;乙方大庆钻探充分发挥铁军优势,从钻头选型到参数优化,前后线协同作战。
吉深17-3平05井实现一开“一趟钻”,意味着减少起下钻次数、缩短钻井周期、降低钻头消耗、节约泥浆材料。截至目前,2026年一开“一趟钻”比例达25%,较2025年提高20.3%,标志着大庆钻探深层煤岩气钻井技术从“点状突破”迈入“规模化应用”新阶段。
“一体”发力,钻井“争气”!大庆钻探以科技创新驱动降本新路径,为集团公司煤岩气增储上产、降本增效持续贡献新力量。