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克石化降碳节能双向发力

“十四五”期间,单因耗能指标降至7.15,创历史最佳


7月下旬,在新疆油田2×660兆瓦超超临界煤电联营一体化项目现场,中国石油克拉玛依石化公司技术团队加速推进蒸汽管网对接工作。该项目投产后,克石化将停运4台锅炉,实现煤炭消耗“清零”,预计每年可减少近50万吨二氧化碳排放。

据了解,多年来,克石化着眼于碳达峰工作顶层设计,以“节能降碳、绿色发展”为主线,通过技术创新、管理优化和系统协同,推动公司加快节能降碳进程并取得显著成效。“十四五”期间,克石化单因耗能指标降至7.15,创历史最好成绩。

克石化将节能节水、碳排放总量等关键指标纳入KPI考核体系,与各生产单位签订责任状,按月分解能耗费用预算、按季跟踪进度。尤其是公司推行的“能耗费用月考核”机制,将节能目标与经济效益直接挂钩,有效激发全员节能降耗动力。

克石化持续加大投入力度,实施中压蒸汽管线节能保温、加热炉热效率提升及污水深度处理装置优化等一系列节能改造项目,从源头和过程双向发力,提升能源利用效率。在连续重整装置上,采取喷涂高温节能涂料、优化余热回收系统等措施,使排烟温度从150摄氏度降至100摄氏度左右,同时,对7套装置加热炉的空气预热器低温段进行改造,每年节能达5609吨标煤。在中压蒸汽管网改造中,克石化投入150万元用于采购试点新型保温材料,每年节能182吨标煤。今年,克石化获批的节能降碳及提高终端电气化率先期项目正有序推进,预计第一阶段完成后,可使全厂电气化率提升至11.36%,每年可减少碳排放9%。

克石化“红旗炉”评比活动让每个操作工都变身“能效专家”。员工利用公司开发的加热炉热效率动态管理系统,对加热炉和动力锅炉的排烟温度、热效率、烟气中氧含量等关键参数加强监测分析并优化调整操作,使平均热效率较去年同期增加0.11%。同时,严控锅炉蒸汽减温减压量下限、伴热管网“看天停运”、采暖温度执行昼夜不同标准“下限管理”,大力治理不合理用能点源。今年1至6月,克石化锅炉产蒸汽量比去年同期减少8万余吨,增效超1255万元。

克石化电网负荷平衡新方案显示,炼三变110千伏电力系统与原有炼一变、炼二变电力系统形成“三足鼎立”的供电新格局。通过调整优化负荷,预计每年节省电费可达数百万元。在减排末端治理中,克石化通过PSA尾气回收单向阀故障处理、改质干气线流程优化等措施,有效减少火炬异常排放。从“单点突破”到“全域联动”,克石化正以“技术+管理+协同”的三维模式,书写炼化企业绿色转型新篇章。


(金玲)
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