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国资委公布央企“科改”“双百”考核结果
中国石油十一家企业获佳绩 6月24日获悉,国务院国资委公布2025年度中央企业“科改行动”“双百行动”专项考核结果。中国石油11家“科改”“双百”企业获评5个标杆、6个优良,充分发挥改革引领示范和突破带动作用。 据悉,此次专项考核结果分为标杆、优良、合格、不合格4个等级。中国石油7家“科改企业”中,北京石油机械有限公司、工程材料研究院、昆仑数智获评“标杆”,管道工程有限公司、中油奥博、中油渤星、煤层气国家工程研究中心获评“优良”;4家“双百企业”中,渤海装备、润滑油公司获评“标杆”,吐哈油田、昆仑能源获评“优良”。 2025年,中国石油做精做深“科改行动”“双百行动”,构建与世界一流企业相适应的体制机制,用好用活中长期激励工具,加快打造基层改革示范和尖兵。北京石油机械有限公司建立“三层五序”员工成长通道和引入退出机制,构建员工与企业利益共同体;渤海装备组织开展“搞活机制、激发动能”专项行动,新增并下放9项自主权……11家“科改”“双百”企业敢于担当、先行先试,全面释放改革红利。 今年,中国石油将深入落实党和国家新一轮国企改革方案要求,集中力量推动改革攻坚,结合实际开展更多精准化、差异化的改革探索,为奋进高质量发展和加快建设世界一流企业注入强劲动能。
2026-06-29
链接世界 共创未来
中国石油、中国石化精彩亮相第四届链博会 6月22日至26日,第四届中国国际供应链促进博览会(简称链博会)在京举办。本届链博会以“链接世界,共创未来”为主题,现场设置的“6链1展区”覆盖全产业生态,首次设立人工智能专区。 据了解,中国石油以“能源强链·智启新篇”为主题参展,充分展现集团公司落实“数智石油”战略举措,推进人工智能与能源持续融合,深度赋能全产业链发展的生动实践。步入中国石油展台,昆仑大模型环形艺术展项位居展台中心,数智引擎、硬核科技、绿能转型、全球链合4个展区环绕左右。从昆仑大模型互动装置到12000米自动化钻机模型,从CCUS沙盘到智能巡检机器人……一系列新型技术成果亮相,全方位展示中国石油在保障国家能源安全、坚持高水平科技自立自强、推动能源绿色低碳转型、参与国际能源合作等方面的亮眼成绩,树立中国石油赋能全产业链升级、以新质生产力引领能源发展的央企形象。 近年来,中国石化加快构建传统能源与“风光热氢生”等新能源多能互补、协同发展格局,为行业高质量发展贡献力量。当前,中国石化全面开启以二次创业推进高质量发展新征程,将与全球合作伙伴一道,共建更加稳定、包容的清洁能源产业链供应链共同体,为构建开放型世界经济贡献更大力量。链博会期间,中国石化同步举办专场活动,覆盖装备、材料、物流、电商等8个领域,将开展49场行业技术交流,完成39项合作签约,发布8份行业专项研究成果。
2026-06-29
华北油田风光发电量突破3亿千瓦时
截至6月中旬,中国石油华北油田风力和光伏发电机组累计发电量达3亿千瓦时。其中风力发电0.1亿千瓦时、光伏发电2.9亿千瓦时,直接减少二氧化碳排放20万吨。 据悉,近年来,华北油田大力发展新能源业务,不断深化“油气新”业务融合,在地热供暖、绿电外送、低碳油田建设方面持续发力,走好绿色低碳发展之路。目前,华北油田利用井场、站场以及闲置土地,按照“能替尽替、效益开发”原则,已累计投运光伏119.2兆瓦,风电14.7兆瓦,以新发绿电直接供给油田生产,助力油区全面实现清洁替代。 今年5月,任丘15万千瓦风电项目首台风机顺利完成吊装,标志着华北油田在冀中平原上竖起中国石油首座“大风车”。后期,将进一步加大风电建设力度,加快与地方政府沟通协调和现场建设进度。目前,华北油田已累计建成清洁电力装机规模187兆瓦,预计年发电能力可达2.7亿千瓦时。 在推进风光发电的同时,华北油田着力构建多能互补的新型电力系统,在廊坊采油四厂建成中国石油首个分布式智能电网示范项目,并创新形成“多能互补+柔性开发+多网融合+智能管控”油气新融合开发模式。同时,加速推进中国石油首个油气与新能源融合新型电力系统项目建设,为打造油气与新能源协同发展的新型电力系统夯实基础。 下一步,华北油田将加快探索多能耦合绿色能源的高效综合利用模式,推动能耗结构向清洁能源转变。
2026-06-29
青海油田首口气动射流泵试验井成功投产
6月24日获悉,青海油田首口气动射流泵试验井台2-12井,圆满完成工具入井、坐封调试并顺利投运,实现平稳注气射流生产。目前,该井注气压力稳定在5.2兆帕,注气排量每小时700至800立方米;产液量由投产前的44立方米提升至71立方米,排液效率提高64%,新工艺应用成效显著。 据了解,台2-12井位于青海油田涩北气田,是一口开发多年的老井,此前长期采用常规气举工艺生产。随着开采年限增加,该井面临地层压力下降、井筒产液量持续上升等问题,传统排采工艺效率大幅降低,产能释放受限。为破解老井排采难题,青海油田立足气田地质特征和井况实际,系统开展工艺可行性论证,并针对性制定气动射流泵试验方案。在核心工具选型上,优选硬质合金喷嘴、喉管及扩散管等关键部件,显著提升工具耐磨抗冲蚀及耐温耐腐蚀性能,以适应高含液、易出砂的复杂工况。同时,依托气田现有管网条件,精准优化泵深与注气压力等参数,在不改变地面原有生产流程的前提下,实现新工艺低成本落地和高效运行。 台2-12井的成功投产,验证气动射流泵工艺在涩北气田复杂井况下的适应性与可靠性,为气田高含水、易出砂低效老井治理开辟新的技术路径,有力支撑老井稳产增产和提质增效。
2026-06-29
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