——记吐哈油田公司鄯善采油管理区轻烃生产中心、集团公司首席技师王云龙

中国石油吐哈油田公司鄯善采油管理区轻烃生产中心装置区里,集团公司首席技师、党员王云龙常年穿梭在分子筛脱水系统区域,手里攥着便携式水露点检测仪,眼睛紧紧盯着检测仪上跳动的数字,挨个工艺节点取样、记录,动作稳得像在雕刻一件精密的器物。
前不久,刚拿到“吐哈油田开发建设35周年突出贡献奖”荣誉的王云龙,没有选择在假期休息,仔细琢磨新课题——靠实时水露点数据,优化再生气温度,给加热炉“挤”出能耗空间。
“以前测水露点得取样送到化验室,来回最少两小时,等化验数据出来,早就‘过期’了,调参总慢半拍,加热炉的燃气就跟着浪费。”王云龙一边校准检测仪,一边念叨着。这个问题,他记在心里快半年了,以前人工送检的滞后性,让分子筛脱水的参数调整总是踩不准节奏,要么温度低,影响脱水效果;要么温度太高,平白多耗燃气。一年算下来,浪费的成本可不是个小数目。
这次申请到便携式水露点检测仪,他打定主意,一定要啃下这块硬骨头。劳动节期间,装置运行基本平稳,正是“摸参数”的好时机。整整一上午,王云龙在3层楼高的装置上上下下跑了8趟,把12个监测点的水露点数据测个遍,每一组数据都同步记在随身的小本子上,旁边还密密麻麻标注着对应的再生气温度、加热炉负荷数值。
“你看这组数据,现在再生气温度调到214℃,水露点完全符合工艺要求,比咱们之前的设定值低了4℃,这一下就能省出5%的能耗。”蹲在装置旁对着数据算了五分钟,王云龙的眼睛亮了。这已不是他第一次靠“死磕”抠出效益。
在轻烃中心工作26年,王云龙手里攥着17项技术革新成果,小到阀门密封的改良,大到轻烃收率的工艺优化,每一项都是泡在装置区里磨出来的。别人眼里难啃的硬骨头,到他这儿全是等着挖的效益金矿,用他的话说,“咱们石油人的工匠精神,从来不是挂在墙上的奖状,是钻到每一个参数里、每一寸管线里,实实在在把效益抠出来。”