石油摄影报
SHIYOU SHEYINGBAO
本站公告:
农历 乙巳年(蛇) 腊月初七 寅时
RULE OF LAW ONLINE
您的位置 : 首页 > 本报电子刊 > 正刊
四年磨一剑

——记中国石油克拉玛依石化公司炼油一部韩胜显团队


韩胜显(右)带青年在现场技术攻关。丁恬甜 摄.jpg

韩胜显(右)现场技术攻关。


1月6日,在克石化炼油一部Ⅱ套催化裂化装置DCS上,脱硫洗涤塔的系统压降显示为780PA,脱硫系统运行稳定,状况良好。

这得益于炼油一部韩胜显团队的一项技术改造——催化装置脱硫洗涤塔曲面锥除雾器技术改造,该技术获得国家2024年实用新型专利认证、公司2025年一线创新成果一等奖。目前,已成功推广至大庆石化、天津石化等多家兄弟企业。

技术攻关之路长达4年,期间历经艰难曲折,这一切还要从2018年说起。

那年,为了高效分离气体中夹带的液滴和固体颗粒,确保外排烟气达标、避免落雨,Ⅱ套催化裂化装置新装曲面锥除雾器。这本是好事,却没想到问题接踵而来。洗涤塔烟囱总是莫名奇妙地“飘雨”,冬天塔周结冰厚度高达6厘米。“飘雨”导致塔内除雾器堵塞,系统压降升到3000帕,外排烟气粉尘浓度也逼近环保限值。

“设备带着隐患运行,谁心里都不踏实。”韩胜显说。他拉着黄炳庆、段超、胡杰、洪强等5名同事,组成攻关小组,下定决心要解决洗涤塔烟囱“飘雨”这个“心头患”。

为了查出原因,团队成员经常守在现场,白天爬上45米高的烟囱测数据,晚上对着图纸和数据反复琢磨。最终发现,是烟气冷凝液积聚在洗涤塔除雾器的支撑板上,又被气流重新卷出,形成“飘雨”现象。

“症结”找到了,如何解决呢?团队成员讨论后,决定从优化叶片结构“下手”。四年间,他们反复做仿真模拟试验,记录上万组数据,再依据数据一点点调整除雾器支撑板上密封方式、叶片冲洗时间和频率等,最终确定将除雾器的18个叶片改为6个高效扰流叶片,扩大流通面积,减少“飘雨”现象。

考虑到克拉玛依冬天气温低,冷凝液易聚集,他们集思广益,“新点子”跃然纸上:在除雾器支撑板上增设13个液封排液阀。这相当于装了一个“自动排水器”,让冷凝液直接流回塔底,阻断被气流带走的可能。

2022年公司大检修,韩胜显团队如期实施项目改造。改造期间,他们全程守在现场,发现除雾器冲洗水不能自动运行,连夜排查,重新编写DCS联锁程序;除雾器叶片被堵死,大家钻进狭窄的塔内一片片清洗结垢的叶片。改造后,他们连续跟踪监测三个月,最终“飘雨”现象彻底解决,洗涤塔系统压降也随之降下来。

如今,装置脱硫洗涤塔系统长期稳定运行,外排烟气粉尘浓度远低于环保标准,每年节约各类费用超628万元。


(丁恬甜 古扎丽)
石油石化
国内新闻