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从“负担”向“财富”转变

——中国石油克拉玛依石化公司首次引进老化油三项分离处理技术 创效超千万余元


415号罐全貌。唐新明 摄

克石化储运部员工现场巡检。金玲 摄

橇装式三相分离装置平稳运行。唐新明 摄


10月10日,在中国石油克拉玛依石化公司415号污油罐旁,一座橇装式三相分离装置正平稳运转,原本混杂油泥、水体和悬浮物的老化油被精准分离。这罐污油全周期预计可回收油品2300吨,创效超千万元。

“这是公司首次引进老化油三相分离处理技术,目前来看效果明显,为后续处理类似油泥开辟新途径,可谓在老化油资源化处理上取得新突破。”该公司生产运行部工作人员肖懿心介绍。目前,该罐已累计分离出油超千吨,价值达700万余元。分离出的600余吨水体清澈透明,已导入缓冲罐逐步回用。

多年来,该罐内积存的老化油,曾是生产运行的“烫手山芋”。其成分复杂多变,不同层位性状差异较大,若直接回炼,极易引发电脱盐系统乳化、装置电流升高,影响安全生产。过去,这类物料需要委托外部处置,成本高且存在污染环境的风险。如今通过三相分离技术,分离水全部回用于生产系统,危废外运量减少80%,真正实现“吃干榨尽”。

面对老化油处理难题,克石化生产运行部经深入调研后,通过公开招标引进橇装式三相分离技术。该技术通过乳化油调质、离心除油、脱水等单元协同作业,实现油、水、泥的高效分离。目前,已回收油品含水率降至0.5%,机械杂质含量控制在0.07%,完全达到优质柴油组分标准。

随着油品抽取进入后期,罐底沉积的泥沙成为新的挑战。现场技术人员发现,泥沙层高度已超过人孔位置,且质地紧密板结,抽取难度很大。克石化生产运行部攻关后,决定采用“动态导油混合法”,通过分段稀释、逐层推进的方式逐步改善物料流动性,最终实现深层油品的有效回收。

在推进技术攻坚的同时,克石化同步优化罐区系统,将分离水导入缓冲罐回用,以减轻含硫污水系统负荷;同时完成多座储罐的转油调试与验收工作,并计划为储罐招标安装浮动抽出装置,采用“边进边抽”模式,进一步提升原油系统运行的灵活性。

老化油资源化处理是克石化绿色发展的一个缩影。近10年来,相继建成硫磺回收、烟气脱硫脱硝等一系列重大环保项目,并获评“国家级绿色工厂”、中国能源绿色企业50佳等多项荣誉。在持续推进“减油增特”“减油增绿”战略的同时,克石化在节能减排、污染治理和环保管理方面的能力也实现跨越式提升,为企业的高质量发展奠定更加坚实的基础。


(金玲 刘文博 肖懿心)
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