9月2日获悉,大庆炼化公司聚焦锅炉装置运行实际,优化运行、完善流程、深挖降本增效潜能,锅炉装置综合能耗同比下降4%。
在运行优化上精准发力。今年,大庆炼化积极调整燃料结构,减少燃油消耗,在有效降低燃料成本的同时,减少氮氧化物排放,实现经济效益与环境效益双赢。同时,启用三号汽轮机,高效回收低压蒸汽,减少以往低压蒸汽直接放空造成的能源损失。
在操作细节上精益求精。大庆炼化精细控制炉膛燃烧,通过合理配风、稳定燃烧,在确保中压、低压蒸汽稳定供应的前提下,实时调整风烟系统,优化控制炉膛氧含量,进一步降低排烟热损失,提升锅炉整体热效率。
在技术改造上寻求突破。大庆炼化针对锅炉关键部件展开科研攻关,重点对锅炉减温器进行改造升级,将原有的表面式减温器更换为喷淋式减温器,将排烟温度从原来的180至200摄氏度降至约140摄氏度,有效减少排烟热损失。今年年初以来,大庆炼化已开展10余项创新攻关,助力提质增效。