
准东采油厂大修取换套作业深度首次突破千米大关。
8月11日获悉,新疆油田近期在准噶尔盆地丰探101井取得重大突破:在5296米超深层、超高压环境下,首次成功实施页岩油保压取心作业,一举刷新全球陆上油田保压取心深度纪录。该井同时开展保压核磁、密闭热释等分析测试,成功解决真实游离烃“铁柱子”建立难题,为我国超深层、超高压页岩油效益开发奠定关键技术基石。
据了解,丰探101井是位于准噶尔盆地玛北地区丰探1区块的重点评价井,主探目的层为二叠系风城组。该区域油层厚度大、产量高,是盆地西北缘重要的高产层系。此次保压取心,是为进一步摸清该区域深层油气藏特征而开展的关键作业。
丰探101井的取心深度达5296米,井底实测温度超100℃,地层压力高达90兆帕,无论深度还是工况,都对保压取心技术提出极高挑战。此前国内纪录取心深度为5160米,而丰探101井不仅首次在玛北地区应用原位保压取心与核磁共振联合测试,更是突破全球保压取心深度纪录,取得收获率100%的优异成果,取心筒提至地面后在带压状态下进行核磁测试8小时,没有发生油气泄露,充分验证技术的可靠性。
丰探101井的保压取心精准刻画地下油气藏特征,阻止烃类散失,为储量升级提供关键参数。目前,新疆油田玛湖勘探开发项目部牵头,围绕玛北页岩油一体化工作专班,在丰探101井之外,对玛页104井开展保压取心,通过两口井的协同研究,深化对区域油气藏的认知。(王金 鲁璐 管晶)
8月10日获悉,新疆油田准东采油厂在甘泉河作业区B5010井成功完成千米级裸眼段套管错断修复工艺试验,以1008.22米的作业深度创造新疆油田公司大修取换套新纪录,标志着油田套损井治理技术迈上新台阶。
据介绍,随着油气田开发进入中后期,套管变形、破损及错断等问题日益凸显,严重制约油田稳产开发。位于北83井区的B5010井作为一口开发20余年的老井,其油层套管在1008.22米深处发生错断,因存在裸眼段井壁坍塌风险高、套铣作业难度大、深层对扣精度要求严苛等技术瓶颈,此类深层取换套修复工艺此前在新疆油田尚属技术禁区。
新疆油田公司工程技术部统筹推进技术攻关,组织准东采油厂生产技术部、勘探开发研究所开展多轮次技术论证和安全评估,对施工方案进行全方位推演。施工过程中,准东采油厂构建“工序节点化管控”体系,生产技术部全程统筹协调,勘探开发研究所专项组攻克错断点同心度控制、裸眼套铣防卡钻、深层精准对扣等关键技术难题,并派驻修井专家实施重点工序驻井指导。经过32天的连续奋战,最终圆满完成这项具有里程碑意义的修复工程。
此次千米级裸眼段取换套技术的成功应用,填补新疆油田深层套损修复的技术空白,将油田大修取换套作业能力提升至“千米级”新高度。(闫婷婷)