实现二开“一趟钻”提升偏移距至750米

6月3日获悉,大庆钻探1202钻井队以二开“一趟钻”、核心靶层钻遇率100%的优异成绩,成功挑战700米以上偏移距“技术极限”,钻井周期仅为12.86天,刷新古龙非常规区块二开井身结构布井参数新纪录,为油田高效开发再添“硬核”支撑。
据悉,此次突破意义重大,重新定义二开井的应用边界,将偏移距提升至750米,为油田大平台布井提供新选择,放大二开井周期与成本优势,相比三开井身结构,单井可节约工期5至7天,降低综合成本超百万元。
面对大偏移距带来的摩阻大、轨迹控制难等挑战,1202钻井队联合技术专家精准施策,破解施工难题。在施工过程中,该公司和页岩油钻井工程项目经理部派出经验丰富的井长到现场盯井,保证各项措施落地落实。技术专家通过EISC实时联动方式,提示钻井过程中的风险。1202钻井队应用水力振荡器降低钻具摩阻,保障水平段“轻装上阵”,通过优选长寿命高效螺杆及高稳定性LWD、优化钻具组合等技术措施,提高破岩效率。同时,在目的层上部选择标志层进行提前对比,为轨迹控制预留充分的调整空间,并根据地层自然造斜能力,调整钻井参数,减少轨迹调整次数,提高复合比例,提升轨迹平滑效果,降低施工摩阻,减少井下风险。
施工过程中,1202钻井队把“阿米巴”经营模式落实到班组,人人打“铁算盘”、岗岗算“精细账”。以消除时间浪费为目标,建立“分钟级”工况监测机制,从钻头选型到泥浆性能优化,每一个环节都紧密相连、无缝衔接,班班日进尺超200米,最终实现二开“一趟钻”,钻井周期较设计提前5.14天,取得效率与效益双丰收。
目前,1202钻井队在古龙非常规区块4口井施工中均实现“一趟钻”完钻,减少起下钻次数、降低作业风险,有效缩短钻井周期,大幅提高钻井效率,平均单井降低成本近百万元。