12月24日获悉,由新疆油田采油工艺研究院(监理公司)主导的新疆油田八区股份压舱石重点示范区A井无接箍衬管二次完井技术试验圆满成功,创造新疆油田5寸半直井井筒内衬管的下入长度最长(877米)、内通径尺寸最大(100毫米)两项新纪录,标志着新疆油田在大跨度、多漏点的套漏井治理技术上实现新突破。
据了解,该示范区A井历经20年生产,套管内腐蚀穿孔问题严重。前期小修作业开展多次找堵漏作业,结果显示该井存在多处漏点,但无法确定漏点位置,不能使用常规水泥堵漏技术进行封堵,此类井况在压舱石区域具有很强的代表性。为解决该类大跨度、多漏点的套漏井治理难题,该院(监理公司)科研人员开展多次技术调研及精细论证,比选各类封堵工艺的可行性及经济性后,决定采用在Φ124.26毫米内径的井筒内下入Φ114.3毫米无接箍衬管进行大段套漏井衬管封堵技术现场试验。
为保障现场试验的顺利实施,由油田公司工程技术部牵头,各单位相关专家针对井筒准备与处理、漏点处置方式、衬管安全下入及窄间隙固井等重点环节进行充分讨论,对现场实施过程中存在的环空间隙小、循环压耗高、水泥浆安全上返难度大等系列问题及作业风险等内容进行全过程、全角度、高精度识别,并制定详细的技术对策。
该技术的成功实施为大跨度、多漏点的复杂套漏井治理提供一种新的技术方案,丰富现有套损井治理技术体系。下一步,该院(监理公司)科研人员将总结梳理该项工艺流程,优化改进技术方案及配套工具,力争规模化推广应用至老区200余口同类问题井治理,为油田公司高质量发展贡献工程技术力量。