员工现场操作。
8月14日获悉,中国石油克拉玛依石化公司炼油一部Ⅱ套蒸馏装置减压渣油不进罐,改直供进丙烷脱沥青和催化裂化装置,少开两台泵,每年可节省电费23万元,减少罐区VOCs排放,提质增效攻关效果十分明显。今年,克石化各单位打破常规思维,精打细算抓节能降耗,多措并举促提质增效。由一级工程师、技术干部、装置负责人组成的攻关小组,在优化联合装置运行上下足功夫,通过精细化管理提升车间效益。
目前,克石化炼油一部管辖丙烷脱沥青、蒸馏、催化裂化等装置。其中Ⅱ套蒸馏装置生产汽柴油、润滑油基础油及减压渣油,而减压渣油下游产品主要有特色润滑油原料、焦炭和汽柴油成品油,在公司特色产品中起到举足轻重的作用。
之前Ⅱ套蒸馏装置减压渣油分三路供给下游装置,一是给Ⅱ套丙烷脱沥青装置作为原料,二是给催化裂化装置进行掺渣,三是到销售渣油罐区做焦化原料。而这种操作控制方式有很大弊端,减压渣油先进入大油罐,经加热后由螺杆泵抽出,在实际生产中,油罐因放置时间较长,导致油温较低,后续装置进料需再加热,极大浪费能耗。同时,渣油螺杆泵的频繁使用也会产生维修费用及环保问题。
攻关小组调整思路,在工艺流程优化上大胆尝试:一种方式是将Ⅱ套蒸馏装置减压渣油不进罐,直接通过管线送至Ⅱ丙烷脱沥青装置原料缓冲罐,这样就能停止一台渣油泵。另一种方式是将减压渣油经调节阀进催化原料罐,经泵与原料合并进入催化裂化装置反应区,催化裂化装置掺渣改为直供料,停运原料罐和渣油泵。
攻关小组将Ⅱ套蒸馏装置减压渣油改直供,进丙烷脱沥青和催化裂化装置以后,发现提质增效取得突破性进展。在环保方面,渣油罐VOCs排放大量减少。在经济效益方面,渣油直供进装置后,因原料温度升高,II套丙烷装置蒸汽总耗量降低0.3—0.4吨/小时,每年可节约蒸汽2800吨,省下37万元。催化装置掺炼渣油改直供后,停用渣油罐底部1.0MPa蒸汽,年度节约蒸汽量7884吨,省下105万元。二者合一,年度节约142万元。在节约能耗方面,Ⅱ套丙烷装置和催化裂化装置各少开一台泵。每台泵按照每小时电量约35度,每年用电约30万度,合计年度节约电耗23万元。同时也解决了因更换机械密封带来的损耗,年度节约机泵维修费约40万。
Ⅱ套蒸馏装置减压渣油改直供提质增效效果显著,每年可节约各类费用约200余万元。