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新疆油田:科技引领 为企业发展注入活力

新疆陆梁油田作业区

新疆陆梁油田作业区陆9井区西山窑组油藏首口加密试验井取得良好效果.jpg

7月17日获悉,新疆油田公司陆梁油田作业区陆9井区侏罗系西山窑组油藏加密调整井LUD1238已投产10天,获得较好产量,达到设计产能。

据悉,该井为油田公司陆9井区“压舱石”项目中部署的1口加密调整井,其成功实施为后续试验井组实施提供有力的支持,也为陆9井区侏罗系西山窑组油藏后续加密调整规模实施指明方向。

目前,陆9井区西山窑组油藏已进入双特高开发阶段。今年,该作业区方案研究人员对该油藏进行深入的分析研究,认为西山窑组储层纵向非均质性强,存在明显高渗层,高渗层水洗程度高,低渗层动用程度较低,水驱动用程度差异大,剩余油在低渗层富集,剩余可采储量大,油藏具备加密调整的潜力。2023年,方案研究人员编制油藏加密调整试验方案,选择9口具有代表性的区域部署加密调整井进行试验。(李路路


新疆油田采油一厂

7月中旬,新疆油田采油一厂红山嘴联合站工艺调整改造工程持续深入。为确保工程安全高效开工和投运,该厂成立专项保障小组,积极落实工作职责,组织审查施工方案,实时跟踪进度,定人定点监督关键作业环节。

据了解,红山嘴联合站是该厂第一个百万吨级原油处理站,承担红车拐地区(红山嘴老区、金龙—中拐油田、车排子油田、红山嘴新区)的原油、天然气、采出水处理任务,可有效满足该区块未来新建产能需要,解决注水系统效率低下等问题,从而实现油田高效环保开发。此次工程的实施将在原有基础上新增工艺管线和加药工艺,包括对非常规管汇工艺流程、原油处理装置区工艺流程、外输、计量工艺流程的调整,以及实现对非常规工艺原油加药,通过工艺优化调整,提高系统效率。

该厂强化统一指挥和信息畅通,有序组织氮气置换、系统隔离、动火等各环节,全体人员与时间赛跑,齐心协力,通力合作,赛质量、赛安全、赛效率,力求打造精品工程。(宋欣


新疆油田重油公司

7月17日获悉,新疆油田重油公司油田地质研究所组织编制的《六1区齐古组油藏转驱泄调整2025年补充实施意见》顺利通过油田公司审批,目前进入待实施阶段。

据了解,传统SAGD循环预热多采用长管注汽、短管排液方式,伴随着预热启动阶段蒸汽用量大、油汽比低、部分水平段连通难度大等问题。此项技术将电加热辅助技术运用在六1区齐古组油藏SAGD预热启动阶段,通过SAGD井组先注入一定量清水充填井筒,开启井下电加热并产生蒸汽,充分加热井筒附近地层,并采用少量蒸汽循环替液。数值模拟研究显示,电加热辅助预热形成的温度场更均匀,连通程度更高,同时预热阶段蒸汽用量低,预计预热4-5周期,可实现SAGD井组I井和P井的井间热连通,单井组可节约蒸汽用量2.75万吨。

开展SAGD电加热辅助技术现场运用,可充分利用低价谷电,利于电网“消峰填谷”,提升新能源发电机组利用率并通过电加热辅助SAGD预热,大幅节约蒸汽用量,减少天然气消耗和碳排放,提升天然气商品率。(王攀 张又文


新疆油田采油工艺研究院(监理公司)

7月17日获悉,由新疆油田公司采油工艺研究院(监理公司)设计,以人工智能+大数据算法为核心,首次应用压裂设计参数智能优化模型完成吉木萨尔页岩油83B平台设计,并顺利完成两口井60级压裂实施,这标志着新疆油田压裂数智化转型进一步加速。

多年来,吉木萨尔页岩油集团式平台群压裂建产模式,套变、窜扰问题突出,单井套变高风险段和地质风险段液量符合率不高,一直是困扰工程设计人员的难题。从2022年开始,该院与李根生院士工作站团队合作,攻关压裂设计参数智能优化技术,实现人工智能算法与现场压裂数据相结合。今年,上述技术应用于页岩油压裂现场,基于历史井地质工程一体化数据,通过人工智能算法综合分析既定地质条件的施工参数最优组合,同时结合光纤监测认识,完善智能压裂优化模型,顺利完成83B平台两口井现场实施,套变丢段率0%,压裂干扰率0%,总液量、总砂量符合率均接近100%。(李畅


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