单台裂解炉运行超设计周期158%
10月25日获悉,中国石油抚顺石化公司80万吨/年乙烯装置8号气体裂解炉连续安稳运行95天,创装置投产以来最长运行周期,超过设计周期的158%,目前,切炉后运行稳定。
今年,抚顺石化全面落实“四精”管理理念,坚持减油增化,充分发挥炼化一体化流程优势优化资源,深挖80万吨/年乙烯装置最大潜力,对裂解炉的7台液体炉和1台气体炉开展运行周期优化和降能耗,从技术改进、节能降耗、操作优化等方面,对裂解炉的运行参数、运行状态进行探索,制定科学可行优化措施,打破单台炉以60天为一个生产周期进行切炉“烧焦”的设计要求,为化工装置的整体长周期高效运行找到新的突破口,提高“减油增化”效果。
该公司实施“一炉一策”,及时分析比对每台炉运行情况和裂解气组成,精细测量各台裂解炉炉管表面温度收集分析比对温度趋势,精准调整裂解温度和火焰燃烧工况,全时段特护,优化调整炉管负荷,精准判断每台炉运行状态,优化空气预热器、调整风门、炉膛负压等操作,提高裂解炉运行稳定性。同时,开展乙烯装置精细化操作提质增效项目,根据原料组成复杂的实际,进行稀释蒸汽自动化控制攻关,实现石脑油、循环C2/C3、柴油等原料的稀释比精准控制,有效降低燃料消耗。从提高收率入手,充分利用炼油装置罐存优势,增加饱和液化气物料生产平衡,进一步加大饱和液化气裂解负荷,提高裂解炉运行高效性。