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大庆石化精益管理提质增效

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截至8月31日,大庆石化公司今年已开展提质增效项目517项,通过优化生产、控制成本等措施,实现节水146万吨,节电1550万千瓦时,提质增效效果显著。

下半年,大庆石化从精益管理出发,牢牢把控提质增效风向标,抓源头、降能耗、控成本,向检修装置开停工过程优化要效益。生产运行处和装置负责人全程督导,随时根据现场变化调整停工方案,实现89套装置安稳停车过程中效益提升。针对全年检修装置多、施工单位多、公用工程统筹协调管理难度大等问题,大庆石化统筹兼顾、把握平衡,有序有度使用能源,确保“装置停得稳、效益抓得牢”。

炼油厂按照“一装置一策”原则,制定《压减不合格油和回炼油量运行方案》,严控各装置塔罐液位,降低装置内存油,同时增加装置内循环时长,确保退料期间产出合格油品。与以往停工期相比,增产6060吨合格油品,创效达百万元。

根据生产流程,腈纶装置废水需要排往水气厂腈纶污水处理场,每年的处理费约为3000万至4000万元。为了降低成本,化纤运行部从管理和技术两方面制定措施,提高资源利用率。同时,严控聚合釜工艺参数,稳定聚合反应转化率,减少水中污染物含量。今年前8个月,该装置减少COD排放量约44吨,减少污水处理量8.14万吨,增效360万元。


(谢文艳)
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