三季度,大庆油田疫情防控与生产运行两手抓、两手硬,日均产油量始终高于运行计划,从8月21日至9月4日,累计生产原油125.05万吨,保持线上平稳运行。
疫情来袭,大庆油田开发系统立即进入应急状态,坚持以“战时”状态抓防疫、以“大考”心态抓生产,从严从紧从细落实油田各项任务,积极组织应对,及时排除隐患、堵塞漏洞,全面统筹疫情影响下复工复产各环节工作。通过加强组织保障、人员保障、队伍保障、物资保障等措施,确保防疫不放松、产量不下降。
作为油田产量效益“压舱石”,大庆油田水驱开发通过强化调整挖潜,日产水平快速提升。注水调整力度持续加大,突出注水效率,持续推动方案调整由“控水控液”向“提控优化”转变。围绕三高、两低、新井井区等注水需求,大庆油田编制注水调整方案2557井次、实施2009井次,比上年同期多调整582井次、日注水量提高4100立方米,注水质量得到进一步提高。措施组合挖潜力度不断增强,油田深入分析措施上产潜力,强化措施井层优选,坚持地质工程一体化方案设计,提高方案编制质量,保证集中上产阶段措施效果不降。
让长关井焕发“新活力” ,让新井注入“新动能”。大庆油田以有效盘活资源潜力、提高开发效果效益为目标,坚持“三个结合”“四个有利于”,优先治理产量高、投入少、效益好的长关井,油井开井率在4月份基础上提高0.44个百分点。坚持油水井同步投产,完善新井网注采关系,不断加强新井投产效果分析,及时进行新老井匹配调整,自5月份以来,累计投产新井960口,同比多投产240口井,新井日产量水平得到大幅提升。
抢投新区块、抓好老区块、攻坚差区块……三采系统多措并举持续保持超产运行。产能区块抢前补孔,油田对南一区西东块、西块等4个区块提前1至4个月补孔投产。与此同时,油田成立项目组,倒排时间节点,超前组织地面建设,积极把控注采调整、层系封堵等关键环节,开展空白水驱抢前注剂,10个区块投注工作已全部高质量完成。
“找准病根”“对症下药”,二类B区块、老注剂区块持续提质提效。由大庆油田开发事业部牵头,多部门联合成立10个攻关小组,通过开展大量细致工作,进一步明确影响聚驱开发效果的主控因素。在两驱干扰井治理方面,实施封堵251口井,二类B区块开发效果持续向好。针对老注剂区块,油田对55个区块实施全要素对标调整,指导注入质量管控、精准参数优化、及时跟踪调整。累计实施段塞优化7个区块、调整挖潜措施8244井次,区块优质率达到81.8%。