大庆钻探自研“减振神器”大幅降低有害振动,有效提升钻井速度,延长钻头寿命

6月17日获悉,大庆钻探工程技术研究院自主研发的多维减振工具在阳101H24-2井首试成功,新工具搭配先进钻井技术,不仅有效破解钻井振动难题,更大幅提升钻井速度,为大庆钻探复杂地层钻井再添新利器。
据了解,随着油气勘探越来越深入,地下钻井环境也越来越复杂。钻井过程中,钻杆常会出现剧烈振动,导致钻井速度慢、钻头提前损坏、井下设备故障,既耽误工期又增加成本。为了打破国外对高端减振工具的垄断,大庆钻探工程技术研究院技术团队潜心攻关,成功研发出这款多维减振工具。
首次进入现场试验,技术团队提前做好充分准备:通过自研的专业模型,反复模拟计算,精准确定工具的最佳安装位置,确保理论设计与现场施工完美衔接。试验中,多维减振工具与旋转导向钻井技术配合使用,工具下井工作总时长达220小时,连续稳定工作达147小时,钻井全程运行平稳。
经过监测,自研多维减振工具在核心减振效果上远超预期:与邻近同类型井相比,钻杆横向有害振动降低47%,轴向有害振动降低62%,扭转有害振动降低61%,远超“降低20%有害振动”的设计要求。
试验后技术人员总结,自研多维减振工具实际应用效果十分显著:钻井过程中钻压稳定,横向、粘滑等有害振动均在安全范围内;对比同区块以往钻井数据,此工具让石牛栏地层钻井速度大幅提升,平均每小时钻7.06米,提速63.8%;此工具对钻头的保护效果格外突出,能稳定控制钻井扭矩,大幅减少扭矩波动,钻头钻出井口后状态完好,切削齿完整度超95%,可有效延长钻头使用寿命。
首次现场试验的成功,验证大庆钻探自研多维减振工具的可靠性和稳定性,开创了复杂地层“旋转导向+多维减振”组合钻井新模式。未来,技术团队将持续优化升级这款国产“减振神器”,为高效安全钻井、降低作业成本提供有力支撑,助力大庆钻探自主研发高端钻井工具,走上高质量发展之路。